問題描述:瓦線不能開快,開快粘合會出現不良,紙板邊壓不達標
問題分析
檢測了原紙的物理指標,紙的指標是符合紙箱邊壓需求的壓力值,從現場看紙的包覆角度也是合理的,單瓦進紙和出紙溫度在合理范圍。再觀察糊機,發現糊機上糊量比較大,從操作人員那里了解到,他們反映上糊量小了,就粘合不好,所以就進行糊的檢驗。檢查結果:糊的粘度在50秒,而且糊化溫度63度,相對都偏高,熱板溫度只有130度。從現場檢查,問題就暴露出來了:
1、糊機上糊量大
2、糊制作的不合理
3、熱板溫度不足
解決方案
1、重新調試漿糊配方,把糊化溫度做到56度,糊機和單瓦機糊的粘度調低,糊機粘度控制在28秒,單瓦機粘度控制在22秒;
2、糊機降低上糊量;
3、檢查熱板冷凝水回收系統,發現熱板水排不出去,進行檢修,提高熱板溫度倒165度。
經過調整,瓦線車速提高到150米/分,生產出來的紙板重新檢查其物理指標,已經達標。
這個事件中問題主要出在糊的控制和熱板的溫度上,首先因為糊粘度太高,再用糊機上糊量過大,導致紙板變軟造成邊壓不達標,而后是糊化溫度高,熱板溫度過低,這樣粘合就不好,所以造成操作人員加大上糊量,降低車速來保證紙板的粘合,而忽略了會影響紙板的邊壓。